38crmo调质和淬火哪个硬度高淬水会开裂吗?求指教!

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38CrMoAl钢的热处理工艺
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你可能喜欢38CrMoAl氮化后脆断的金相求助【热处理吧】_百度贴吧
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38CrMoAl氮化后脆断的金相求助
各位老师好,小弟初涉机械的材料分析领域,在实际的工作中,由于经常接触到零件由于热处理的不当最终导致零件实效。而由于是小单位,热处理都是外协加工,我们只是在热处理硬度上做检测和控制。但单纯的硬度控制却不能完全保证产品的性能稳定。于是在有限的知识和设备下只能硬着头皮做金相分析,由于小弟才疏学浅,金相领域都未能摸得到皮毛,想请求大家帮忙鉴定下如下的三种零件的金相组织。
3种材料都为,都经过锻打,调质HB280±10,最后进行硬氮化处理,氮化深度0.3-0.4,硬度900HV1
金相分析仪器为维氏硬度仪,图片采用手机神器对焦目镜拍照(没办法,条件有限,也不知做出的图片是否能用,望大家见谅和提出宝贵意见)
3钟零件中,有两种失效,发生脆断,毫无韧性。有一种未失效,请各位老师帮分析分析,看看失效的原因是什么,是在材料上,还是在调质上,还是在氮化上出了问题,不甚感激大家。
看不出来啊
感觉心部的调质组织不好,淬火的加热温度不足,回火不充分。从上向下,一个比一个好些。渗氮看不出来。心部硬度打了吗?
专门的金相显微镜
应该先做断口分析,然后再取样检查一下它的晶粒度和金相组织(包括调质组织和氮化层金相、白亮层厚度等)?
另外,这个产品的技术要求是什么?有哪些?氮化的具体工艺情况,楼主都应介绍清楚
构件失效分析是一个摆事实讲道理的科学解析过程。因而失效分析者不仅要具有较丰富的该构件的热处理实践知识,而且要具有较扎实的金属学理论基础。比如这个构件,分析者首先得了解调质和氮化的正确操作过程,进而对调质后和氮化后应该得到的组织、形态、分布熟谂在胸。按说,你这构件是经调质后氮化处理的,正常的组织应该是:表面为氮化层,心部是调质组织——回火索氏体。先说表面氮化层,如果出现ε相(Fe3N)+ξ相(Fe2N)的白亮层,当然会使氮化层脆性增高,但不可能使整个构件“如玻璃般脆断”;何况在LZ提供的图片上也末见白亮层。造成脆断的因素无疑取决于心部,然而从你提供的600X心部金相图片看,尽管有些模糊,但仍然分辨得出绝对不可能是回火索氏体,充其量是铁素体+片状珠光体而已。当然,心部是铁素体+片状珠光体组织的韧性是比不上回火索氏体,但绝不至于脆到“如玻璃般脆断”,也就是说,之所以这么脆,应该另有原因。从LZ无意提供因而不太清楚的断口来看,不是纤维状的塑性断口是无疑的,但为什么上面会分布好多白亮点呢?难道该构件氮化后还酸洗过或者还作过什么“特别处理”?
谢谢老师的回复,学生受教了。隔了这么长时间才回复老师,实在是对不住。这次是学生第一次的金相分析,而且是用维氏硬度机手机拍摄的。本来这次后学生想深入的学习金相分析,但因为是小单位,平时各种工作上的事情都已无暇顾及,所以金相学习才止步于此。这么说也算是一种借口吧,等忙完这阵之后,一定再补上金相的知识,到时候再向各位老师请教,不甚感激大家。谢谢
失效为什么总要归纳到热处理?!
零件做个拉伸,检查一下延伸率和断面收缩率。
无锡湖光热处理炉厂家专业供应商,我司生产的热处理炉厂家,操作方便,性能安全可靠!结构合理,自主研发,安装简便,型号齐全,服务无忧!
做的什么氮化处理,我们也是做氮化的,做过很多38Crmoal的氮化,你们对耐磨性,盐雾试验这些是什么要求?
我也是在一个小机械厂供职,也是最近才开始着手材料分析这块,也做过金相在显微镜和HV下做过对此,依小弟之见,最好做第三方检测,并建立自己在这块的检收标准与检测能力,否则会和小弟一样吃亏
38材料属高硬耐磨 可能
锻打出现组织裂纹、调质后未融合彻底形成应力
渗氮后内外应力聚集 ……
(本人热处理只是庄稼把势匆)
我们厂里的38CrMoAl零件,经常在圆周上面有条状裂纹,氮化后表面喷砂,为了防锈,浸泡在亚硝酸钠溶液里,这样有影响吗?请各位大师指教!
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38CrMoAlA钢机床主轴调质氮化热处理工艺设计【毕业论文】.doc 20页
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图书分类号:
毕业设计(论文)
题目:38CrMoAlA钢机床主轴调质-氮化热处理工艺设计
学位论文原创性声明
本人郑重声明: 所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用或参考的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标注。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
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学位论文版权协议书
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毕业设计(论文)任务及评语
院(系):学院       
  教研室:材料科学教研室
学 号 学生姓名 专业班级
设计(论 文)题
目 38CrMoAlA钢机床主轴调质-氮化热处理工艺设计
设计(论文)要求与任务 一、课设要求
熟悉设计题目,查阅相关文献资料,概述相关零件的热处理工艺,进行零件的服役条件与失效形式分析,提出硬度、耐磨性、强度等要求。完成工艺设计。阐述38CrMoAlA钢机床主轴热处理工艺理论基础,选择设备、仪表和工夹具,阐述38CrMoAlA钢机床主轴热处理质量检验项目、内容及要求;阐明38CrMoAlA钢机床主轴热处理常见缺陷的预防及补救方法;给出所用参考文献。
二、课设任务
1. 38CrMoAlA钢机床主轴材料的选择(要求在满足工件使用性能的前提下,兼顾经济性和工艺性,合理选择材料);
2.给出38CrMoAlA钢机床主轴相应的C曲线;
3.给出38CrMoAlA钢机床主轴冷热加工工艺流程图;
4.制定38CrMoAlA钢机床主轴热处理工艺。
三、设计说明书要求
设计说明书包括三大部分:1)概述;2)工艺设计;3)参考文献。设计说明书结构见《工艺设计模板》。
工作计划 集中学习0.5天,资料查阅与学习,讨论1.5天,设计7天:1)概述0.5天;2)服役条件与性能要求0.5天;3)失效形式、材料的选择0.5天;4)结构形状与热处理工艺性0.5天;5)冷热加工工序安排0.5天;6)工艺流程图0.5天;7)热处理工艺设计2天;8)工艺的理论基础、原则0.5天;9)设计工夹具0.5天;10)可能出现的问题分析及防止措施0.5天;11)热处理质量分析0.5天,设计验收1天。
指导教师评语及成绩
指导教师签字:
热处理的目的是改变钢的内部组织结构,以改善钢的性能,通过适当的热处理可以显著提高钢的机械性能,延长机器零件的使用寿命。热处理工艺不但可以强化金属材料、充分挖掘材料性能潜力、降低结构重量、节省能源,而且能够提高机械产品质量、大幅度延长机器零件的使用寿命。热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。
38CrMoAlA合结钢的其中一种,国内执行标准GB/T。38CrMoAl是一种专用氮化钢,经过热处理和精加工后的38CrMoAlA圆钢具有很高的表面硬度、耐磨性及疲劳强度,并具有良好的耐热性及腐蚀性。处理后尺寸精度高,通常38CrMoAl氮化后的表面硬度在920HV,以上预处理为调质(通常调质硬度要求≥260HB,如262~302HB)。38CrMoAlA氮化速度较快,可以得到较深的氮化层深度,但氮化层的脆性相对较大,淬透性不高,因而不太适合制作承受冲击很大的零件。国外通常不推荐含铝氮化钢用于重要的重载齿轮。
38CrMoAl用途有很多,38CrMoAl合结钢是一种耐海水腐蚀的专用钢材。38CrMoAl合结钢材料,主要用来制作管道及设备。具有很强的耐腐蚀性,安装也很方便等优点。38CrMoAl无缝钢管材料焊接性能较好,配有专用耐腐焊条“海O3”,无
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38CrMoAl气体氮化0.3mm处达到700HV的工艺讨论
TA的每日心情无聊 11:06签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II主题帖子积分
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材料38CrMoAl,调质硬度33-35HRC,要求0.3mm处达到700HV,怎么样的工艺能达到?
TA的每日心情开心 07:10签到天数: 1190 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
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本帖最后由 见仁见智 于
08:46 编辑
& &这么高的技术要求,少见!初步判断,渗氮深度至少要在0.55mm以上,如果采用二段法工艺,第一段510℃渗氮的时间至少 35h。
& & 实践出真知,没有已知的经验和借鉴资料,凭空探索这样的工艺需要的费用相当昂贵啊,因为还有设备、产量和氮势控制系统方面的影响,再者有可能带出一些其它问题,比如脉状组织的等级、白亮层的厚度等,一次成功的可能性有多大,真的很难说 ,需要从经济角度进行评估
身做好事,言说好话,心存好念。
TA的每日心情郁闷 15:05签到天数: 1059 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
品牌工程师
本帖最后由 孤鸿踏雪 于
10:47 编辑
这么高的技术要求,少见!初步判断,渗氮深度至少要在0.55mm以上,如果采用二段法工艺,第一段510℃渗氮 ...
& && &&&前些时,有一位不知名姓的朋友,发来几个38CrMoAlA的氮化试样:工艺时间很长(大约110h)。从装炉到出炉,近7天,工艺大概情况为:装炉量:8~10T,300℃×3h→450℃×10h后送氨气(NH3:40~50L/h)→505℃(NH3:200L/h,分解率30%)×36h→545℃(140L/h,65%)×18h+545℃(40L/h,80%)×14h→炉体鼓风快速冷却
& && &&&我刚才让我们的检验员检查一下这个氮化试样的硬度梯度:840/0.10,644/0.20,570/0.30,449/0.40,307/0.50,294/0.60,290/0.70,282/0.80。
& && &&&大家可以顺便分析一下这个氮化工艺的优劣
该会员没有填写今日想说内容.
TA的每日心情开心 20:50签到天数: 77 天[LV.6]常住居民II主题帖子积分
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材料38CrMoAl渗氮层也太深了吧?
TA的每日心情开心 07:10签到天数: 1190 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
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本帖最后由 见仁见智 于
19:50 编辑
前些时,有一位不知名姓的朋友,发来几个38CrMoAlA的氮化试样:工艺时间很长(大约110h)。从装 ...
& & 装料8~10t,设备应当较大,在不同温度下渗氮的通氨气量分别为200 、140L/h,从分解率看炉气的渗氮,应当是比较高的,但实际上供氨气量是不够的,也就是活性氮原子并不多,这种现象,通常称为 ‘虚氮势’ 。所以渗氮层的表面硬度并不高,深度也只有大约0.45mm左右。
& & 对吗?可以讨论
身做好事,言说好话,心存好念。
TA的每日心情开心 07:25签到天数: 970 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
本帖最后由 秦时明月 于
21:27 编辑
装料8~10t,设备应当较大,在不同温度下渗氮的通氨气量分别为200 、140L/h,从分解率看炉气的渗氮,应 ...
见仁见智老前辈分析的透彻,这么大的炉子,氨气量是小了,虽然说分解率达到了,但活性氮原子并不多,渗氮层深度增加的很慢,杨工提供的案例估计脉状氮化物不会高。0.3处700HV0.3做到的随时性太大,偶然一炉可能达到,但要每炉达到不是易事。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
TA的每日心情郁闷 15:05签到天数: 1059 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
品牌工程师
装料8~10t,设备应当较大,在不同温度下渗氮的通氨气量分别为200 、140L/h,从分解率看炉气的渗氮,应 ...
& && && &&&这台氮化炉炉罐几何尺寸为Ф900×7000,无风筒,表面硬度并不低,在HV之间,但感觉到硬度梯度太陡。
& && && &&&按照GB/T检测了它的渗氮层深度为0.50mm,再根据他的炉膛容积和氨气流量,明显供氮不足
该会员没有填写今日想说内容.
TA的每日心情郁闷 15:05签到天数: 1059 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
品牌工程师
见仁见智老前辈分析的透彻,这么大的炉子,氨气量是小了,虽然说分解率达到了,但活性氮原子并不多,渗氮 ...
& && && &&&主题的这个课题如果有你来做,应该不是问题。
& && && &&&我发的那个检测结果,脉状组织比较明显,但也不是最糟糕的
该会员没有填写今日想说内容.
TA的每日心情郁闷 15:05签到天数: 1059 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
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见仁见智老前辈分析的透彻,这么大的炉子,氨气量是小了,虽然说分解率达到了,但活性氮原子并不多,渗氮 ...
& && && && &我找到了清淡帮我i做的照片
图片制作的好漂亮啊!&
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TA的每日心情开心 07:25签到天数: 970 天[LV.10]以坛为家III主题帖子积分
我找到了清淡帮我i做的照片
脉状氮化物还行。
智者不锐,慧者不傲,谋者不露,强者不暴。
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